本文以本地某大型涂料企業(yè)為例,對涂料廢水污染物成分進行分析,并提出涂料工業(yè)污水處理對策,經(jīng)處理后的廢水達到排放標準,經(jīng)污水管網(wǎng)排入當?shù)爻鞘形鬯幚韽S,從而減少對環(huán)境的影響。
廢水污染源分析
項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水主要為合成樹脂車間產(chǎn)生的聚酯合成廢水,各車間產(chǎn)生的清洗廢水,廠區(qū)平時產(chǎn)生的實驗廢水、生活污水、初期雨水等。主要污染物為CODcr(化學需氧量)、SS(懸浮物)、氨氮(NH3-N)、總磷(TP)、苯類、酯類、醇類以及少量固體物。
廢水處理工藝選擇
根據(jù)收集到的廢水污染物濃度、水量及排放要求,以及對涂料廢水處理工藝的理論試驗研究、工程實踐為依據(jù),確定此廢水的處理工藝流程為:污水處理采用預處理+厭氧池+一體式氧化溝+深度物化處理工藝,污泥處理采用機械濃縮脫水。本工藝對高濃度廢水進行氣浮處理,氣浮處理后廢水與低濃度廢水混合進行生物厭氧、好氧處理,再通過生物吸收塔,為保證出水達標,增加深度處理工藝,能夠?qū)崿F(xiàn)排放要求。
生產(chǎn)廢水的預處理
來自合成樹脂車間的聚酯合成廢水含有機物濃度較高,其中含二甲苯1.6%,甲基丙二醇0.2%,新戊二醇0.4%,先進入隔油池中,去除部分有機物后,進行催化氧化處理。通過催化氧化處理,使廢水中的有機物得以氧化、分解。催化氧化處理后廢水的CODCr≤3000mg/l。
清洗廢水和實驗室廢水混合后,CODCr約600mg/l。經(jīng)集水池收集沉淀后,送入絮凝沉淀裝置內(nèi),通過投加聚合氯化鋁、堿液和聚丙烯酰胺,使廢水中的懸浮物絮凝、沉降。CODCr的去除率約30%,出水CODCr約420mg/l。
生化處理
預處理后的生產(chǎn)廢水與生活污水一并進入調(diào)節(jié)池,收集的初期雨水也陸續(xù)排入調(diào)節(jié)池,以均勻水質(zhì)?;旌蠌U水CODCr約580mg/l?;旌蠌U水連續(xù)排入生化池內(nèi)。因生產(chǎn)廢水的B/C較低,可生化性差,雖混合了生活污水,其B/C值可能僅為0.3左右。為進一步提高廢水的生化性,在生化池內(nèi)設置水解酸化段,停留時間約8小時。好氧生化段停留時間約30小時,設置液下曝氣機作為曝氣設備。生化處理CODCr的去除率約85%,出水CODCr約80mg/l。
三級處理
為達到中水回用標準,廢水生化后進一步進行三級處理。三級處理是過濾和消毒。首先通過靖密過濾器過濾,以進一步去除廢水中的SS、CODcr和BOD5等,然后通過投加次氯酸鈉對過濾水消毒,以去除水中的大腸桿菌等,進而達到中水回用標準。
污泥處理
預處理和生化處理產(chǎn)生的污泥排至污泥池內(nèi),濃縮后用帶式壓濾機進行脫水處理。脫水后含水率約80%。濾液回流至集水池內(nèi),進入污水處理系統(tǒng)。
涂料行業(yè)廢水種類繁瑣,漓源環(huán)保以廣東某涂料廢水處理案例為例,從廢水產(chǎn)生種類及其污染物進行分析,提出對應治理對策,廢水處理效果可滿足環(huán)保要求。隨著科技的進步和對環(huán)保的重視,新的污水處理工藝不斷出現(xiàn),不僅可以提高資源利用率,還可以降低對環(huán)境的影響,使涂料生產(chǎn)真的實現(xiàn)綠色環(huán)保。
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