煉油廢水處理
文章出處:污水處理知識(shí) 責(zé)任編輯:漓源環(huán)保工業(yè)污水處理 閱讀量:- 發(fā)表時(shí)間:2020-05-12
標(biāo)簽:工業(yè)廢水處理
煉油廢水成分復(fù)雜,水質(zhì)波動(dòng)頻繁。隨著煉油原料重質(zhì)化和劣質(zhì)化趨勢加劇,上游裝置排放廢水的水質(zhì)成分愈加復(fù)雜,經(jīng)常對(duì)廢水處理系統(tǒng)造成嚴(yán)重沖擊,導(dǎo)致出水不能達(dá)到排放指標(biāo)要求。同時(shí)原來直接排放的含鹽廢水也因指標(biāo)不合格需進(jìn)行處理。國家鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)石油化工污水處理設(shè)施進(jìn)行改造,要求加大廢水處理的資金投入。廣州漓源環(huán)保污水處理公司介紹了某煉油廢水處理改造工藝流程。
某煉油企業(yè)產(chǎn)生的廢水主要分為含油廢水和含鹽廢水,現(xiàn)需對(duì)現(xiàn)有廢水處理系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)改造。改造后,含油廢水經(jīng)隔油、氣浮,含鹽廢水經(jīng)靜置后,進(jìn)入水解酸化-A/O進(jìn)行生化處理,蕞后再進(jìn)行深度處理,深度處理采用篙效沉淀-臭氧催化氧化-BAF-氣浮濾池工藝,出水經(jīng)監(jiān)測合格后外排。
該項(xiàng)目含油廢水COD濃度高,總氮、總磷濃度低;含鹽廢水COD濃度低,總磷、總氮濃度高,總氮以NO3--N為主,廢水中還含有阻垢劑、殺菌劑。同時(shí)篙效去除COD、氨氮、總氮、總磷,尤其是總氮的去除是本工程的難點(diǎn)。
生化工藝以去除COD和總氮為主要目標(biāo),其中總氮達(dá)標(biāo)為需攻克的難點(diǎn)。作為老廠改造項(xiàng)目,在有效利用原有構(gòu)筑物的前提下,生化處理工藝采用水解酸化-A/O工藝。生化處理的后續(xù)深度處理工藝,需要將水中低濃度的COD、總氮及總磷進(jìn)一步降低,是廢水提標(biāo)改造的關(guān)鍵工段。深度處理采用臭氧催化氧化-BAF組合工藝,該工藝將化學(xué)氧化和生物氧化的優(yōu)點(diǎn)結(jié)合起來,先通過化學(xué)氧化將難降解有機(jī)物進(jìn)行化學(xué)改性和部分直接礦化,再通過后續(xù)生化處理去除。通過氧化與生化耦合處理,達(dá)到廢水深度處理效率高、運(yùn)行費(fèi)用低(藥劑使用量較小、污泥產(chǎn)生量少等)、投資費(fèi)相對(duì)較低的目的,具有很好的經(jīng)濟(jì)可行性。
廢水處理系統(tǒng)工藝流程見圖。
經(jīng)預(yù)處理后的含油廢水及含鹽廢水進(jìn)入二級(jí)浮選池進(jìn)行均質(zhì)混合,再進(jìn)入由原南北曝氣池改造的水解酸化池、缺氧池、好氧池進(jìn)行生化處理,出水經(jīng)二沉池沉淀后進(jìn)入廢水深度處理系統(tǒng)。廢水深度處理系統(tǒng)由篙效沉淀池、臭氧催化氧化池及BAF濾池組成。二沉池出水首先進(jìn)入篙效沉淀池,篙效沉淀池由混凝區(qū)、絮凝區(qū)、沉淀和濃縮區(qū)組成,通過投加PAC和PAM藥劑,主要去除水中的總磷和懸浮物,經(jīng)過篙效沉淀池的處理,總磷達(dá)到排放要求,出水懸浮物滿足臭氧催化氧化進(jìn)水條件后,進(jìn)入臭氧催化氧化池(利用原有氧化池、還原池及CBR池改造而成)。臭氧催化氧化池出水經(jīng)配水井(利舊)緩沖和泵提升,進(jìn)入BAF濾池進(jìn)行處理。正常情況下,BAF濾池的出水即可達(dá)到合格排放的標(biāo)準(zhǔn)。BAF濾池出水經(jīng)緩沖和泵提升后進(jìn)入氣浮濾池(已有,利舊)。氣浮濾池出水自流入監(jiān)控池,經(jīng)檢測合格后外排,如果不合格則送回至水解酸化池重新處理。
為防止在來水水質(zhì)波動(dòng)較大、操作失誤等情況下導(dǎo)致不合格水外排,設(shè)計(jì)將現(xiàn)有4臺(tái)纖維束過濾器改造為活性炭過濾罐,在出水不達(dá)標(biāo)時(shí)用作保安措施。
該工程實(shí)踐表明,采用預(yù)處理-水解酸化-A/O-臭氧催化氧化-BAF組合工藝進(jìn)行煉油廢水處理中的含油廢水和含鹽廢水,處理后出水各項(xiàng)指標(biāo)均低于GB31570—2015特別排放限值要求。
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