目前,由漓源環(huán)保承建的某食品廢水處理改造工程已正式開始調(diào)試投用,目前正在逐步提升處理負荷。
某食品廠廢水處理改造工程該企業(yè)是一家主要生產(chǎn)咖啡及相關(guān)制品的代加工生產(chǎn)企業(yè),廢水中COD、BOD、SS、色度等嚴重超標。COD高達3000mg/L,該企業(yè)原有的廢水站原設計處理量為100t/天,采用工藝為“氣浮+絮混凝沉淀+水解酸化+接觸氧化+沉淀出水”的處理工藝,水解酸化池和接觸氧化池容積均為88m3,根據(jù)漓源環(huán)?;瀱T的試驗,原水經(jīng)過混凝沉淀后去除率可達到30%,即進入生化階段的廢水COD為2000mg/L左右,根據(jù)計算,水解酸化進水容積負荷達到2.5kg/(m3·d)。
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從設計規(guī)范的角度看,原廢水站設計的負荷在水解酸化負荷取值范圍的中上值。但是水解酸化還要配合布水、出水使用,保證池底進水均勻、上升流速、出水堰負荷等參數(shù)也要控制在合理范圍內(nèi),而原設計的水池卻沒有相應的布水和出水設施。因此,實際效果肯定是大打折扣的。在污水站投用后,因為企業(yè)生產(chǎn)初期水量少,濃度低,廢水站還能滿足正常使用要求,隨著企業(yè)產(chǎn)量的逐步增大,廢水量的逐步增多,廢水站根本無法達到100m3/d的處理負荷,甚至連50噸都處理不了。
隨著廢水量的增加,而廢水站的處理負荷無法提升,反而因為無法承擔高負荷而導致生化環(huán)境惡化,處理量進一步降低。該企業(yè)在無奈之下,只能額外增加了一套一體化設備及芬頓氧化設備。但是處理效果也不盡人意,在我司改造前,該廢水站的實際處理量只能達到60m3/d,而且出水水質(zhì)主要靠末端的芬頓系統(tǒng)把關(guān),污水處理效率低,運行費用高。水池空間嚴重浪費。
根據(jù)該食品廠廢水處理改造工程的情況,漓源環(huán)保在現(xiàn)場實際勘察和實驗室小試后,以大化利用原有水池和設備為基本原則,提出里針對性的改造方案。改造后廢水站處理水量可達60m3/天。
目前,該項目已改造完工投入使用,調(diào)試進展順利。日處理量現(xiàn)在已經(jīng)超過40m3/d,已經(jīng)基本滿足廠內(nèi)的生產(chǎn)需求。
結(jié)識漓源環(huán)保,20年經(jīng)驗注冊環(huán)保工程師一對一服務,確保每個項目達標排放。
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